1月6日,笔者从三门峡戴卡轮毂技术管理部了解到,该公司2014年度谋划实施技改项目15项,是重组以来最多的一年。项目现已全部投入使用,效果显著,共计减少人员近30人,节约成本150余万元。
2014年,该公司积极谋划技改项目,坚持以技术进步带动转型升级,以科技创新实现降本增效,持续优化人力资源配置。其中,在热工车间实施的“低压铸造毛坯取料、冷却自动化”项目,采用先进的自动化操作系统,安装了14组自动取毛坯机械手,代替人工搬取轮毂。使用每组机械手可减员3人,实现了自动化操作,提高了工作效率;在热处理机加车间实施的“乳化液自动配送系统改造”项目,将过去的人工配乳化液改为自动化配液,既保证了乳化液的质量,又避免了人工调配的浪费,每年节约成本6万余元;在模修工段实施的“模具预热炉改造”项目,将模具预热由以前的多模具同室加热,改为单模一室加热,由原来的火焰喷射加热改为热气流辐射加热,缩短了模具预热时间,延长了模具寿命,减少了天然气消耗,且节约劳动力1~2人。(杨春安)